
當前位置: 首頁 / 立式加工中心冷卻過(guò)濾係統改造
一.加工中(zhōng)心冷卻過濾係統存在問題及原因分析
1.加工中心冷卻係統經常出現堵(dǔ)塞報警(jǐng)故障,拆開冷卻泵站蓋板檢查(chá),發現(xiàn)鐵粉,鐵泥(ní),防鏽油混合在(zài)一起沉積粘附在網狀過濾轉筒外表麵上,造(zào)成冷卻液無法通過過濾轉筒的不鏽鋼絲網進入轉筒內(nèi),從而引起主軸內冷管路水壓低,機床冷卻係統報(bào)警停機原因分析:
1) 由於公司地處南方,空氣潮濕,為防止鑄鋼件生鏽,鑄造出來的缸體、缸蓋要在內、外表麵上噴上防鏽油,加工時在冷(lěng)卻液(yè)的衝(chōng)洗下防鏽(xiù)油溶進了冷卻液中,遇(yù)到鐵屑就(jiù)很容易與(yǔ)鐵屑粘結在一起堵塞過(guò)濾轉(zhuǎn)筒的外表(biǎo)麵
2) 機床導軌的潤滑油直接排在冷卻液中也容易與鐵(tiě)屑形成油泥,從(cóng)而堵塞過濾轉筒
3) 歐洲的缸體,缸蓋鑄件已普遍采用鑄鋁件,不存在鑄(zhù)件生鏽問題。因此(cǐ)廠家在設計機床冷卻液過(guò)濾係統時,僅(jǐn)考慮了(le)兩級刮板排屑(xiè)機和最後一級采用網(wǎng)狀過濾轉筒,沒有考慮(lǜ)針對油汙處理的方式(shì)
2.由於過濾轉筒(tǒng)經常堵塞,平(píng)均每1-2個月都需拆下(xià)來(lái)清洗,經常拆洗很(hěn)容易(yì)損壞不鏽(xiù)鋼網,2年左右又要更換,由於國內未找到廠家維修(xiū)或製造,隻能向(xiàng)原國外(wài)生產廠家訂購,價格很高
3.冷卻過濾係統過濾效果差,造成冷卻液(yè)每月需更換一(yī)次,部分粗加工工序的加工中心隻能使用半個月,達不到冷卻(què)液使用(yòng)3個月更換的(de)設計要求。因此,生產成本較高
4.冷卻過濾係統經常堵塞,造成主軸的內冷(lěng)壓力(lì)偏低,刀具磨損過快,刀具(jù)費用太高(gāo)。同時影響到加工(gōng)質量。加工中(zhōng)心應用於(yú)生產線主要是考慮到其多品種,柔性化生(shēng)產的(de)特點。但(dàn)與專用機床相比,更換刀(dāo)具頻繁占用時(shí)間長,生產節拍慢又是其一大缺點(diǎn)。為了彌補這個缺點,在加工時(shí)必須(xū)采用大切削量,快速進給,因為加工中心的刀具都是采(cǎi)用(yòng)國外產品,價格昂貴
5.原冷卻過濾係統工作流程為:切削(xuē)液→第一級刮板排(pái)屑機排屑(xiè)→低位水箱沉澱→冷卻水泵→第二級(jí)刮板排屑機排屑→過濾轉筒不鏽(xiù)鋼絲網過(guò)濾→主軸內冷係(xì)統二.改造方案為了解決冷卻(què)過濾係統經常堵塞問題,在對原有冷卻過濾係統不做較大改到的前提下,增加一套二(èr)級過濾裝置。第一級利用磁性分離機分離鐵屑和(hé)油泥,第二級利用紙帶過濾機過濾防鏽油泥,同時也可過濾細鐵屑和(hé)油汙。該二級過濾裝置安裝在分隔式水箱上麵 1. 單台(tái)加工(gōng)中心增加的該(gāi)套(tào)二級過濾裝置主要包括以下配置
1) 分隔式水箱
2) 磁(cí)性分離機
3) 紙帶過濾機
4) 立式(shì)多級水泵
5) 液位開關(guān)
2. 改造後(hòu)冷卻過濾係統工作流程(chéng)為:切削液(yè)→第一(yī)級刮板排屑機排屑→低位水箱沉澱→冷卻水泵→磁性分(fèn)離機分離細鐵(tiě)屑,油泥→紙帶過濾機過濾防鏽油泥,油汙→分(fèn)隔式水箱分隔沉澱→冷卻水泵→第(dì)二(èr)級刮板排(pái)屑機排屑→過濾轉筒(tǒng)不鏽鋼絲網過濾→主軸內冷係統三.改造結果 通(tōng)過增加一套二級過濾裝置後產生的效果
1. 冷卻係統(tǒng)切削液更換周期由以(yǐ)前的1次/月延長到1次/3月
2. 機(jī)床冷卻過濾係統在冷卻液(yè)使用3個(gè)月的(de)周期內,無過濾堵塞故障發生
3. 解決過濾轉筒由於頻繁拆洗損壞的問題,確保過濾轉筒可使用3年以上(shàng),節約維(wéi)修費用
4. 主軸內冷壓(yā)力穩(wěn)定,解決刀具磨損過快問題,降(jiàng)低刀具使用(yòng)費用(yòng)通過對加工中心冷卻過濾係統的改造,不但解(jiě)決(jué)了冷(lěng)卻過(guò)濾係統(tǒng)經常(cháng)堵塞的故障,而且冷卻液的使用(yòng)周期從原來的不到1個(gè)月延長到3個月,達到降低成本的目的,投入的改(gǎi)造費用1年就可以收回,效果明顯