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數控車床尾座故障解決方案

    數控(kòng)車床(chuáng)尾座(zuò)故障方案今天小編就帶大家分析(xī)其原因所在,一般尾座安裝在斜床身的導軌上。移動時,液壓係統建立壓力(lì)並壓縮處於尾座內部的碟簧,鬆開尾座與導軌的夾緊裝置,通過伺服電機驅動在導軌上移動。在任意位(wèi)置上停止驅動,液(yè)壓係統停止工作,壓(yā)力卸荷,碟簧瞬間恢(huī)複彈力,使尾座夾緊定位在導軌上(shàng)。加工(gōng)中發現,尾座在頂緊工件時產生後移(yí),使工件處於隻有卡盤(pán)單獨夾緊的狀況,長軸類零件無法加工。下麵小編(biān)由內(nèi)到外對數控車床(chuáng)進行分析調整,設備處在高溫、粉塵大(dà)、空氣中水蒸氣含量多的環(huán)境,其(qí)中又以粉塵和高溫危害最大。對於粉塵,雖然 P3 自動(dòng)壓濾機過濾(lǜ)的濾餅水分在 22%~26%之間,但現(xiàn)場環境溫度(dù)高加(jiā)之物料粒度僅為 2~4μm,濾餅表(biǎo)層物料很容易(yì)幹燥,因此(cǐ)空氣中含細微粉塵較多。


201906131651532768.png液壓係(xì)統額定壓力 5MPa,最初認(rèn)為是壓力太高,尾座頂出後克服了夾緊導(dǎo)軌的力,但調節壓力後,故障依舊。尾座(zuò)同導軌的夾緊鬆開間隙,可(kě)通過偏心鎖(suǒ)緊調整,但調整偏心鎖(suǒ)緊後,故障依然。分解尾(wěi)座後,發現內部碟簧碎裂且個別碟簧恢複變形緩慢。更換碟簧後,先調低係統壓力,再逐漸增大壓力至 5MPa,尾座(zuò)頂緊後不再(zài)後移(yí)。解決辦法是(shì),最大程度上改善設備的現場環境,即(jí)減少外界(jiè)細微顆粒進入液壓係統的機率,降低現場(chǎng)環境溫度。數控車床在(zài)兩台壓濾機的現場,建立一個透(tòu)明的鋼(gāng)化玻璃密封室。將兩台壓濾機的液壓站(zhàn)和儀表盤置於密封室內。在密(mì)封室內,安裝一(yī)台大P的空調,用(yòng)於液(yè)壓(yā)站和(hé)儀表控製盤降溫。由於(yú)鋼化玻璃密封室是(shì)透明的,不影響工人操作時對設備(bèi)的觀察。壓濾機(jī)液壓係(xì)統線路長且設備連續運轉數(shù)年後,進入設備液壓係統的粉塵和液壓(yā)閥(fá)件的磨損顆粒均布在液壓係統內(nèi),僅靠清理壓濾機液壓站油箱,無(wú)法徹底清除液壓係統內的汙(wū)染物。

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